中国首家BOT电厂:三层循环凸现中法合作新模式
  频道:电气  发布时间:2007-10-14
    低能耗设计方案、多元化‘三废’处理利用、持续引进精密监控技术”,这是我国首家与法国edf电力集团合作的bot项目——广西来宾b电厂在设计—运营—维护过程中的三大“法宝”。通过“三层循环”管理运作方式,不仅成功规避了高耗能陷阱,而且成为国内火电行业环保、高效的楷模。

    百年环保 始于设计

    记者在来宾b电厂看到,200多米高的烟囱只有淡淡的白烟缓缓冒出。烟囱旁边座落着四座二层楼高的圆柱形建筑物,通过管道和烟囱相连。这就是四座静电除尘电场,四级电场的除尘效率可达99.80%,基本上可以将烟尘中的颗粒全部“吸光”。

    负责来宾b电厂运营维护公司生产部经济分析分部经理班昌说: “除尘电场只是设计的其中一个环节,作为一项考虑长远的工程,保护环境、提高效能首先要从设计之初着手。”

    来宾b电厂的建设期从1997年至2000初,主要设备是两台360万千瓦时的燃煤发电机组,其中汽机和发电机由阿尔斯通生产,锅炉为国内生产。全部采用欧洲当时最新的方案,低能耗、高环保是这套设备最大的特性。

    班昌给记者算了这样一笔账:在设备引进、建设过程中,降低能耗、提高效率是始终如一的宗旨。如风机耗能占电厂总耗能的1/3,按设计要求,低速风机只能承受60-70%的发电负荷;根据电厂实际进行技术攻关后,低速风机能够承受80%甚至90%的发电负荷,仅此一项就节约了30%左右的能耗。    

    “小指标”凸现大规律 多循环破解“三废”难题 

    “细节决定节能,细节决定能效。”来宾b电厂在发电各个环节大力推广“小指标计划”,实现机组运行参数低、设备故障率低;同时加强废气、废渣、废水多元化处理,使生产运营既提高经济效益又实现可持续发展。

    近几个月以来,由于燃煤质量下降,热值低,为使煤炭能够充分燃烧,电厂不得不大量使用轻柴油助燃。仅今年6月份,电厂为确保发电使用的轻柴油就超过800万元。

    记者在采访中了解到,电厂正在进行的油枪改造,目标就是减少单位时间喷油量,提高燃烧效率。如今,这一改造已进入试运行阶段,改造后单位时间流油量将下降30%,节约200多万元成本。    

    持续技改提升“节能环保效益”

    “节能环保不是一锤子买卖,持续技改才能确保企业实现百年大计。”这是记者在采访最深切的感受。

    目前,来宾b电厂还准备投入200万元安装一套源自美国pmax的节能效率软件监控系统,预计年底就可以投入使用,这样就可以更快速、更直接地发现运行环节中存在的问题,将设备能耗都控制在较低的范围内。

    来宾b电厂交流科主管朱晓川介绍,此前电厂设备主要依靠人工调试,安装系统之后,可以将编入系统中,一旦出现问题,系统将自动将解决方案提供给操作员。

    记者在监控中心看到,数台大型计算机正在时刻监测着各项指标,电脑屏幕上一个个图表将空气中排放的有毒气体参数一一反映出来,而数名专家根据数据进行调控。

    “进行监控系统升级改造,加强系统监测能效,这样才能从根本上降低风险。”值班工程师郭胜华说。 


                    
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